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純水制備中三價(jià)鐵超標原因及處理
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來(lái)源:公司官網(wǎng) 發(fā)布日期:2014-09-12 16:21:52 瀏覽次數:2164
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1 原因分析及處理
為了準確地查找原因,我們按照圖1所示的流程進(jìn)行了Fe3+全分析,初步確定為如下幾個(gè)原因:
1.1 設計選材不當
原水經(jīng)過(guò)陽(yáng)床處理后即為軟水,隨后至脫碳塔除掉水中的二氧化碳,經(jīng)查閱初步設計,脫碳塔內的蓖子板(即填料下端承重部件)設計為碳鋼材質(zhì),而軟水pH值在2.8-3.0之間,對碳鋼有極強的腐蝕性,遂對脫碳塔進(jìn)出水進(jìn)行Fe3+分析,分析結果見(jiàn)表1。
從表1中看出,軟水經(jīng)過(guò)脫碳塔后,系統中Fe3+含量升高較多,確定脫碳塔鐵泄漏嚴重,并導致陰樹(shù)脂鐵污染,以致于陰樹(shù)脂不但不能吸附水中的Fe3+,還有可能不斷地釋放,增大了混床的運行壓力,同時(shí)我們也明白了開(kāi)車(chē)初期Fe3+指標合格率尚能維持在70%-80%可能是因為陰樹(shù)脂吸附了大量的鐵離子。所以,我們認為脫碳塔鐵部件腐蝕應該是純水Fe3+超標的主要原因。
將脫碳塔內的蓖子板更換為不銹鋼材質(zhì),消除了脫碳塔漏鐵現象。表1 脫碳塔進(jìn)出口Fe3+分析
水樣編號 進(jìn)口ρ(Fe3+)/(mg.L-1) 出口ρ(Fe3+)/(mg.L-1) 1 0.06 0.21 2 0.05 0.16 3 0.10 0.23 1.2 施工質(zhì)量不好
對陰陽(yáng)床的進(jìn)出口管道泄漏及檢修情況進(jìn)行統計,發(fā)現2臺陽(yáng)床出口管及4臺陽(yáng)床的進(jìn)酸管線(xiàn)發(fā)生過(guò)泄漏,4臺陰床進(jìn)口管彎頭均發(fā)生泄漏,對停運的混床的出口管道進(jìn)行電火花檢測,發(fā)現有較大面積的襯膠破損。由此判斷在各襯膠管道發(fā)生泄漏前較長(cháng)一段時(shí)間內一直在發(fā)生鐵泄漏,直到出現穿孔。
針對以上現象,我們分析認為,襯膠管道在如此短的時(shí)間內發(fā)生較大面積的破損,應該是施工質(zhì)量問(wèn)題,通過(guò)進(jìn)一步的確認發(fā)現,大多數的泄漏均發(fā)生在彎頭的連接法蘭處,從換下的彎頭看,法蘭處的襯膠在安裝時(shí)就已破損。
將4臺陰床的一段進(jìn)水管及2個(gè)彎頭、2臺陽(yáng)床的出水管彎頭、混床的出口管線(xiàn)和純水箱全部更換為不銹鋼材質(zhì),將酸再生襯膠管線(xiàn)全部更換為玻璃鋼管,解決了襯膠管道鐵泄漏問(wèn)題。
1.3 再生用堿不合格
根據原設計,我公司一直使用的是附近廠(chǎng)家生產(chǎn)的隔膜堿,但內含雜質(zhì)較多,且有可能Fe3+含量超標,為此對其進(jìn)行了取樣分析,從分析結果看,其鐵的質(zhì)量分數在0.0012%-0.0015%之間,而標準為≯0.0005%。
另外,用交換柱做試驗,分別用隔膜堿和離子膜堿再生混床樹(shù)脂,試驗結果見(jiàn)表2。表2 兩種堿再生時(shí)混床進(jìn)出水中Fe3+ mg.L-1
水樣編號 隔膜堿再生ρ(Fe3+) 離子膜堿再生ρ(Fe3+) 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 1 0.10 0.051 0.10 0.039 2 0.09 0.042 0.09 0.033 3 0.07 0.039 0.07 0.028 由表2看出,用離子膜堿再生的混床樹(shù)脂出水Fe3+含量較隔膜堿再生的混床樹(shù)脂出水中Fe3+含量低。將再生用堿更換為離子膜堿后,混床出水水質(zhì)有較大提高,Fe3+含量明顯下降,同時(shí)陰樹(shù)脂鐵污染也得到控制。
1.4 陰樹(shù)脂的處理
對陰樹(shù)脂污染問(wèn)題,采用了化學(xué)處理的方法:首先用質(zhì)量分數為5%-10%的Na2S2O2溶液浸泡24h,然后用質(zhì)量分數為10%的鹽酸溶液浸泡12h,最后進(jìn)行信量再生,通過(guò)處理,陰樹(shù)脂顏色變淺,鐵污染得到緩解。2 實(shí)施效果
上述措施實(shí)施后,系統鐵泄漏已基本得到了控制,同時(shí)混床出水水質(zhì)不斷提高,純水Fe3+指標合格率持續上升,如表3所示。
表3 實(shí)施前后純水Fe3+指標合格率對比
時(shí)間 ρ(Fe3+)/(μg.L-1) 合格率/% 最大 最小 平均 2001-07 50.63 18.5 35.6 37.5 2001-08 45.34 17.6 32.5 50 2001-09 38.52 15.2 27.6 80 2001-10 30.25 16.32 23.16 90 3 結語(yǔ)
通過(guò)一系列的檢修。工藝處理和技改,造成純水Fe3+偏高的因素已基本消除。目前,該項指標合格率已達90%以上,系統運行穩定,沒(méi)有再發(fā)生鐵泄漏現象,為我公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保證。
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