
-
- 產(chǎn)品中心
-
-
-
-
提高復床周期制水量采取的措施
-
來(lái)源:公司官網(wǎng) 發(fā)布日期:2014-09-12 16:27:51 瀏覽次數:2181
-
進(jìn)水離子含量增加、樹(shù)脂工作交換客量下降導致了復床周期制水量降低,采取回收尿素工藝廢液、降低樹(shù)脂交聯(lián)度等措施,提高了復床周期制水量,使周期制水量由1610增加到4294t,制水周期由14h增加到39.5h。
脫鹽水整個(gè)裝置由復床(一級除鹽)、混床(二級除鹽)兩部分組成。隨著(zhù)運行時(shí)間的增加,制水周期逐漸縮短,復床再生頻繁,自用水率明顯增加,酸堿消耗亦大大提高。復床制水能力通常達不到設計值140t/h,只能維持在110t/h左右。為此,我們采取了一系列的技術(shù)改造措施,提高復床周期制水量。
1.1 降低復床進(jìn)水離子含量
采取的主要措施是回收尿素工段的工藝廢液。尿素工藝廢液是尿素裝置蒸發(fā)系統產(chǎn)生的冷凝液,其中NH3,尿素,CO2的質(zhì)量分數分別為5%,0.8%,2.1%,流量50t/h左右,溫度90~100℃,經(jīng)過(guò)深度水解,解吸以后,NH3,尿素質(zhì)量濃度均低于5mg/L,設計上是作為鍋爐給水使用的。由于前幾年解吸系統運行不穩定、設備經(jīng)常出現泄漏,NH3,尿素經(jīng)常超標,尿素廢液一直作為廠(chǎng)區采暖使用,夏天就地排放。如今,冬季采暖不再使用,經(jīng)過(guò)1998年5月份大修期間設備檢修,技術(shù)改造,尿素廢液指標合格率達95%以上,基本上NH3,尿素的質(zhì)量濃度都在2mg/L左右,具備了回收條件,且其水質(zhì)比合成工藝冷凝液、軟化水要好得多。
回收方案是在尿素工段新增設1臺板式換熱器,分別在尿素、脫鹽水增設2臺電導儀,同時(shí)脫鹽水還裝有溫度監測表,利用循環(huán)冷卻水將尿素廢液冷卻到40℃,匯集到222B軟化水箱,再由軟水泵送到復床、混床處理后進(jìn)入222A脫鹽水箱,重復利用。
我廠(chǎng)于1999年9月份架設管道后,對尿素蒸汽冷凝液進(jìn)行了回收利用,使復床負荷降到2.1mmol/L,復床周期制水量最高達644Ot。尿素廢液回收前后復床制水情況比較見(jiàn)表1。表1 尿素廢液回收前后復床制水情況比較 日 期 平均制水量/t 最大制水量/t 1999年6月~8月 3265 3980 2000年6月~8月 4850 6440 1.2 降低樹(shù)脂的交聯(lián)度
我廠(chǎng)復床所用樹(shù)脂均是苯乙烯、二乙烯苯在適量致孔劑作用下,引入不同的功能基制成性質(zhì)各異的共聚球體。作為交聯(lián)劑的二乙烯苯在樹(shù)脂中的含量決定著(zhù)單位體積樹(shù)脂所貯存的可交換離子的量,降低樹(shù)脂的交聯(lián)度,可客觀(guān)地提高樹(shù)脂的交換容量[1],增加復床周期制水量,并且樹(shù)脂交聯(lián)度越低,樹(shù)脂顆粒所具有的網(wǎng)孔直徑就越大,越有利于離子的粒擴散,可以提高樹(shù)脂的離子交換速度,縮短交換所需要的時(shí)間,但如果一味地降低交聯(lián)度,隨著(zhù)樹(shù)脂孔徑的加大,機械強度降低,將會(huì )影響樹(shù)脂的使用壽命,制約制水能力。
根據復床的運行情況,建議生產(chǎn)廠(chǎng)家在保證樹(shù)脂機械強度的基礎廣,適當地降低交聯(lián)度,使交聯(lián)度由7%降到5.5%左右,樹(shù)脂的工作交換容量得到一定程度的提高,且使復床制水能力上升到130t/h。1.3 提高再生效果
根據復床的進(jìn)水情況,我們對再生濃度和時(shí)間進(jìn)行了試驗調整,于2000年3月份將短再生條件確定為:酸的質(zhì)量分數為4%,時(shí)間25min;堿的質(zhì)量分數為1.8%,時(shí)間60min,取得了較好的效果。
在操作上,定期對復床樹(shù)脂進(jìn)行擦洗、復蘇處理,恢復樹(shù)脂的工作交換性能。改造效果
經(jīng)過(guò)幾個(gè)措施的實(shí)施,復床運行情況得到明顯改善,周期制水量大幅度提高,復床月再生次數由原來(lái)的71次降到32次,節約了酸、堿、和原水消耗,每噸脫鹽水消耗酸。堿量由原來(lái)的1.07kg和0.52kg分別下降到0.6kg和0.295kg;每噸脫鹽水消耗原水由450kg下降到225kg。每天回收尿素廢液達1200t,可節省原水費用達(1.56×1200)1872元/d,脫鹽水成本由3.4元/t下降到2.16元/t。
復床出水水質(zhì)得到一定程度的改善,電導率由1.01μS/cm下降到0.45μS/cm,漏硅次數明顯減少,提高了復床有效運行利用率,穩定了脫鹽水的生產(chǎn),結果見(jiàn)表2。表2 復床改造前后運行情況對比 年份 周期制水量/t 制水周期/t 陰床工交/(mmol·L-1) 陽(yáng)床工交/(mmol·L-1) 月耗酸/t 月耗堿/t 1997 1610 14 629 510 4.42 6.78 2000 4294 39.5 756 634 2.30 3.25
-